本實(shí)用新型涉及到石化領(lǐng)域的延遲焦化爐,具體的說是一種延遲焦化爐用出口防結(jié)焦裝置。
背景技術(shù):
隨著原油價(jià)格變化和性質(zhì)不斷劣質(zhì)化,煉油廠加工負(fù)荷和生產(chǎn)工藝調(diào)整不斷變化,延遲焦化裝置在低處理量生產(chǎn)和加工劣質(zhì)渣油時(shí)存在以下問題:
1、加熱爐爐管出口結(jié)焦,特別是加工負(fù)荷沒有達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷時(shí),兩爐室出口交叉處呈“人”字形,在裝置長周期生產(chǎn)時(shí)逐漸結(jié)焦,會發(fā)生通道縮小,甚至堵塞爐管?,F(xiàn)采取的方法是加大爐管注汽,保證爐管內(nèi)有足夠的線速;
2、加熱爐單爐室生產(chǎn)時(shí)消耗蒸汽量大。隨著原油價(jià)格變化和市場供需變化,煉油廠加工量降低導(dǎo)致的直接結(jié)果是減壓渣油量降低。焦化加熱爐是加熱重油且出口溫度高,爐管進(jìn)料量不能低于規(guī)定值,解決方法是切除一個(gè)爐室備用爐室,另一個(gè)爐室繼續(xù)生產(chǎn)。備用爐出口與生產(chǎn)爐出口相連通,出口交叉處呈“人”字形管線極易結(jié)焦,備用爐管需要通入足夠量的3.5MPa蒸汽,使出口處達(dá)到一定的線速,防止結(jié)焦,以滿足備用爐室隨時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)。備用爐管入口通入的3.5MPa蒸汽,造成裝置運(yùn)行能耗高,這部分蒸汽能耗約占裝置總能耗的20%。
3、加熱爐爐管注汽量大造成裝置能耗高。處理量低或加工劣質(zhì)原料時(shí),需加大爐管注汽量,加熱爐爐管第三點(diǎn)注汽在出口前幾根爐管上,壓力在0.5~0.6MPa,氣壓機(jī)出口富氣壓力1.2~1.3MPa。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
為解決現(xiàn)有的延遲焦化爐兩個(gè)加熱爐的排渣管匯合處容易結(jié)焦從而堵塞爐管的問題,本實(shí)用新型提供了一種延遲焦化爐用出口防結(jié)焦裝置,該裝置通過將延遲焦化爐脫后干氣或壓機(jī)出口富氣通入加熱爐爐管,既能防止兩個(gè)加熱爐排渣管匯合處形成的交叉“人”字形處結(jié)焦,同時(shí)又降低了延遲焦化爐的能耗。
本實(shí)用新型為解決上述技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案為:一種延遲焦化爐用出口防結(jié)焦裝置,延遲焦化爐包括對稱的兩個(gè)加熱爐,兩個(gè)加熱爐的頂部共用一個(gè)煙道,底部的兩條排渣管匯合后形成總排渣口,延遲焦化爐的進(jìn)料總管通過四條進(jìn)料支管將物料送入兩個(gè)加熱爐內(nèi)的四個(gè)爐管內(nèi),在四條進(jìn)料支管上均接入蒸汽管,以向進(jìn)料支管內(nèi)充入3.5MPa蒸汽,所述出口防結(jié)焦裝置包括進(jìn)氣總管和瓦斯排放管,其中,進(jìn)氣總管的進(jìn)氣端與氣壓機(jī)富氣出口管和凈化干氣管連接,進(jìn)氣總管上設(shè)置有四條進(jìn)氣支管,且每條進(jìn)氣支管分為兩路,一路與進(jìn)料支管連通,另一路與爐管連通,所述瓦斯排放管通過四條瓦斯排放支管與四條進(jìn)氣支管對應(yīng)連通。
所述進(jìn)氣總管上設(shè)置有流量計(jì)。
所述進(jìn)氣總管上還連接有帶閥門的氮?dú)饨尤牍芎驼羝尤牍堋?/p>
所述瓦斯排放管、進(jìn)氣支管、進(jìn)料支管、壓機(jī)富氣出口管和凈化干氣管上均設(shè)置有控制閥門。
實(shí)際生產(chǎn)中,備用加熱爐爐入口壓力為0.4~0.50MPa,爐管壓降為0.2MPa,干氣壓力為0.80~0.85 MPa,富氣壓力為1.2~1.3MPa,也就是說,滿足入口壓力和爐管壓力降要求干氣或富氣替代備用爐3.5MPa蒸汽條件滿足;
加熱爐正常進(jìn)料硫含量2.8%~3.2%,與氣壓機(jī)出口富氣硫含量基本相同,對爐管設(shè)備材質(zhì)無影響,氣壓機(jī)出口富氣能滿足替代蒸汽的條件;
加熱爐單爐室生產(chǎn)用干氣或富氣代替3.5MPa蒸汽,滿足裝置生產(chǎn)設(shè)計(jì)參數(shù)。單爐室生產(chǎn)狀況下,氣壓機(jī)防喘振閥開度為70%,富氣循環(huán)量為8000~9000 m3/h,合計(jì)為6.6~7.5 t/h。按在出口溫度500℃、平均壓力為0.5MPa時(shí)干氣密度為1.935kg/m3,備用爐入口通入6.3t/h干氣,體積與蒸汽體積相同。爐管通入的干氣彌補(bǔ)了氣壓機(jī)防喘振富氣量,不會增加裝置能耗,且能減少防喘振閥開度,使機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn)。
有益效果:本實(shí)用新型具有以下優(yōu)點(diǎn):
1)項(xiàng)目投資較小,而且節(jié)能環(huán)保,項(xiàng)目投用后,備用爐管用干氣或富氣替代蒸汽,裝置每月總能耗降低20%,一個(gè)月節(jié)約的裝置加工費(fèi)用即可收回投資。同時(shí)生產(chǎn)爐第三點(diǎn)注汽用富氣替代蒸汽,還能再降低總能耗2%;
2)爐管通入的干氣彌補(bǔ)了氣壓機(jī)防喘振富氣量,不會增加裝置能耗,且能減少防喘振閥開度,使機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn)。
附圖說明
圖1為本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;
附圖標(biāo)記:1、加熱爐,101、爐管,2、總排渣口,3、煙道,4、進(jìn)料總管,401、進(jìn)料支管,5、蒸汽管,6、瓦斯排放管,601、瓦斯排放支管,7、進(jìn)氣總管,701、進(jìn)氣支管,702、流量計(jì),8、氮?dú)饨尤牍埽?、蒸汽接入管,10、凈化干氣管,11、氣壓機(jī)富氣出口管。
具體實(shí)施方式
如圖所示,一種延遲焦化爐用出口防結(jié)焦裝置,延遲焦化爐包括對稱的兩個(gè)加熱爐1,兩個(gè)加熱爐1的頂部共用一個(gè)煙道3,底部的兩條排渣管匯合后形成總排渣口2,延遲焦化爐的進(jìn)料總管4通過四條進(jìn)料支管401將物料送入兩個(gè)加熱爐1內(nèi)的四個(gè)爐管101內(nèi),在四條進(jìn)料支管401上均接入蒸汽管5,以向進(jìn)料支管401內(nèi)充入3.5MPa蒸汽,所述出口防結(jié)焦裝置包括進(jìn)氣總管7和瓦斯排放管6,其中,進(jìn)氣總管7的進(jìn)氣端與氣壓機(jī)富氣出口管11和凈化干氣管10連接,進(jìn)氣總管7上設(shè)置有四條進(jìn)氣支管701,且每條進(jìn)氣支管701分為兩路,一路與進(jìn)料支管401連通,另一路與爐管101連通,所述瓦斯排放管6通過四條瓦斯排放支管601與四條進(jìn)氣支管701對應(yīng)連通。
以上為本實(shí)用新型基本實(shí)施方式,可在以上基礎(chǔ)上做進(jìn)一步的改進(jìn)、優(yōu)化和限定:
如,所述進(jìn)氣總管7上設(shè)置有流量計(jì)702;
又如,所述進(jìn)氣總管7上還連接有帶閥門的氮?dú)饨尤牍?和蒸汽接入管9;
再如,所述瓦斯排放管6、進(jìn)氣支管701、進(jìn)料支管401、壓機(jī)富氣出口管11和凈化干氣管10上均設(shè)置有控制閥門。