本發(fā)明涉及脫硝催化劑技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種寬活性溫度(250-420℃)窗口催化劑及其制備方法。
背景技術(shù):
因燃煤機(jī)組低負(fù)荷低溫氮氧化物(NOx)減排的需求及SCR脫硝技術(shù)在水泥窯、鋼鐵冶煉等工業(yè)窯爐領(lǐng)域的逐步推廣應(yīng)用,成為SCR脫硝技術(shù)尤其是中低溫下具有高效脫硝性能的SCR脫硝催化劑搶占市場(chǎng)的新機(jī)遇。目前,國內(nèi)中低溫催化劑開發(fā)主要集中在錳、鈰系催化劑,雖取得一定研究成果,但現(xiàn)有錳、鈰系催化劑仍難以適應(yīng)實(shí)際煙氣復(fù)雜的應(yīng)用環(huán)境,容易出現(xiàn)活性衰減快、SO2氧化率高等問題,仍停留在實(shí)驗(yàn)室研究階段。因此,優(yōu)化現(xiàn)有釩鈦系催化劑配方是現(xiàn)階段滿足市場(chǎng)需求的主要方法。
裴葉舜等申請(qǐng)的《一種中低溫?zé)煔鈼l件下脫硝催化劑及其制備方法》發(fā)明專利,通過調(diào)整活性組分種類及含量拓寬了催化劑的低溫反應(yīng)活性,但是高溫反應(yīng)窗口卻降低至330℃,難以滿足燃煤電廠煙氣在330-420℃時(shí)的脫硝要求。侯娜娜等獲授權(quán)公布的CN103894182A發(fā)明專利介紹的催化劑同樣調(diào)整了活性組分的種類及含量,但是采用的機(jī)械混合法制備的催化劑中各組分相對(duì)獨(dú)立,使催化劑的長期穩(wěn)定運(yùn)行存在困難,存在優(yōu)化空間。方陽升等公布的CN101502796發(fā)明專利介紹了通過調(diào)整V2O5和WO3含量來改善催化劑性能的方法,但是其捏合后的可塑性泥料并未進(jìn)行陳腐,并且不存在真空練泥過程,不利于泥料中各組分的充分作用及成品率的提高,同時(shí)存在活性組分分散不均勻等問題;在高鎢含量時(shí),其使用的偏鎢酸銨極易導(dǎo)致催化劑成本居高不下;同時(shí)其未考察催化劑高溫下的二氧化硫氧化性能,而該性能是判斷催化劑脫硝性能優(yōu)劣的重要指標(biāo)之一。劉清才等獲授權(quán)公布的CN102773090A發(fā)明專利中,鎢鹽前驅(qū)體及催化劑活性溶液均為酸性體系,泥料中各物種表面均被H+、NH4+等陽離子包圍而帶正電荷,各物種相互排斥而不利于在載體表面的吸附和相互作用。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的上述不足,提供一種寬活性溫度窗口催化劑,本發(fā)明提供的SCR脫硝催化劑僅調(diào)整了配方中各組分的含量,仍為釩鈦系配方,技術(shù)可靠性好;通過控制催化劑壁厚,降低其SO2氧化能力,使催化劑更符合工業(yè)應(yīng)用實(shí)際需求,催化劑機(jī)械強(qiáng)度仍符合使用要求,磨損率降低;本發(fā)明提供的制備方法泥料混合后進(jìn)行陳腐處理,改善泥料性能,對(duì)蜂窩式SCR脫硝催化劑擠出成型工藝、設(shè)備無特殊要求。經(jīng)過工業(yè)級(jí)大試實(shí)驗(yàn)證明,催化劑高活性催化反應(yīng)溫度窗口拓寬至250-420℃,二氧化硫氧化率低于1%(兩層催化劑),本發(fā)明具有較高的工業(yè)化應(yīng)用水平。
為了解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明采用的技術(shù)方案為:一種寬活性溫度窗口催化劑,包含活性組分前驅(qū)體、助劑前驅(qū)體、載體、添加劑,其余為去離子水;所述的助劑前驅(qū)體為仲鎢酸銨,經(jīng)高溫處理形成催化劑助劑WO3,WO3在催化劑成品中的質(zhì)量百分比為3%-10%(用以改善催化劑表面酸性、促進(jìn)活性組分分散,并防止載體燒結(jié))。
本發(fā)明所述的活性組分前驅(qū)體為含有目標(biāo)元素的銨鹽,具體為偏釩酸銨,經(jīng)高溫處理形成活性組分。
本發(fā)明所述的載體為鈦白粉(TiO2),使活性組分、助劑附著在其表面。
本發(fā)明所述的添加劑為玻璃纖維、CMC、氨水等中的一種或以上,用于改善催化劑泥料性能及提高成型催化劑強(qiáng)度等。
本發(fā)明所述的活性組分為V2O5,其在催化劑成品中的含量為1%-3%,用以還原NOx。
本發(fā)明所述的TiO2,其在催化劑成品中的質(zhì)量百分比不高于96%;
其余為添加劑煅燒后產(chǎn)物。
具體的,本發(fā)明的催化劑由以下各個(gè)組分制備:偏釩酸銨0.05-3重量份,仲鎢酸銨1-8重量份,TiO260-80重量份,添加劑10-20重量份,去離子水15-30重量份。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供的制備方法為:配制偏釩酸銨、仲鎢酸銨溶液,仲鎢酸銨溶液隨添加劑加入鈦白粉中進(jìn)行混合(氨水調(diào)節(jié)泥料pH),然后加入偏釩酸銨溶液進(jìn)一步混合,得到結(jié)塊性能較好的泥料,泥料經(jīng)陳腐后利用擠出機(jī)擠出成型形成蜂窩式催化劑坯體,坯體經(jīng)過干燥、煅燒等熱處理后形成成品;通過控制模具縫寬調(diào)整催化劑壁厚。
所述的陳腐,時(shí)間為15-50小時(shí);
所述的干燥,溫度為60-150℃,干燥時(shí)間為5-15小時(shí);
所述的煅燒,溫度為300-650℃,煅燒時(shí)間為10-20小時(shí);
所述的模具縫寬為0.6-1.5mm。
本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)和有益效果:
1.本發(fā)明提供的SCR脫硝催化劑僅調(diào)整了配方中各組分的含量,仍為釩鈦系配方,技術(shù)可靠性好。釩鈦系配方經(jīng)過長時(shí)間的工業(yè)運(yùn)行,具有較好的工業(yè)適應(yīng)性,通過調(diào)整配方中活性組分含量而得到性能優(yōu)化的催化劑對(duì)現(xiàn)有催化劑生產(chǎn)工藝及燃煤電廠煙氣條件適應(yīng)性較好,保證了較好的煙氣處理效果。
2.本發(fā)明利用具有不同縫寬的模具進(jìn)行催化劑擠出成型,控制催化劑壁厚在0.6-1.1mm(傳統(tǒng)催化劑壁厚在1.1mm甚至更厚),低于傳統(tǒng)催化劑的壁厚使得本發(fā)明提供的催化劑中更多的活性組分用于SCR脫硝反應(yīng),從而減少SO2氧化副反應(yīng)發(fā)生,降低其SO2氧化能力,而催化劑壁厚的降低并沒有影響其機(jī)械強(qiáng)度,同時(shí)較低的壁厚使得催化劑具有較大的開孔率,氣體在本發(fā)明提供的催化劑單元孔道內(nèi)流速小于傳統(tǒng)催化劑,從而磨損率有效降低。
3.作為偏鎢酸銨的替代品,仲鎢酸銨的使用降低了催化劑的生產(chǎn)成本。三氧化鎢作為催化劑中的助劑含量較低,但因其前驅(qū)體較貴,是催化劑制造成本的重要組成部分,而仲鎢酸銨因其較低的市售價(jià)格在本發(fā)明提供的催化劑制造中作為三氧化鎢前驅(qū)體可有效降低催化劑成本,使催化劑制造成本不會(huì)因三氧化鎢的含量提高而大幅上升。
4.本發(fā)明提供的制備方法泥料混合后進(jìn)行陳腐處理,改善泥料性能,對(duì)蜂窩式SCR脫硝催化劑擠出成型工藝、設(shè)備無特殊要求。陳腐處理可加強(qiáng)泥料各組分間相互作用,使活性組分前驅(qū)體、助劑前驅(qū)體、添加劑在泥料中分散更加均勻,提高泥料的塑性,利于泥料的擠出成型,提高泥料利用率和成品率。
附圖說明
附圖1模具示意圖。
具體實(shí)施方式
下面通過具體實(shí)施例進(jìn)一步詳細(xì)描述本發(fā)明,但本發(fā)明不僅僅局限于以下實(shí)施例。實(shí)施例(僅介紹優(yōu)選條件)
表1脫硝性能測(cè)試數(shù)據(jù)
注:SO2氧化率為400℃的測(cè)試值;V1.5W6Ti-1經(jīng)300℃煅燒處理樣品;V1.5W6Ti-2經(jīng)650℃煅燒處理樣品。
表2結(jié)構(gòu)性能測(cè)試數(shù)據(jù)
其中,
(1)制備的催化劑為V2O5-WO3/TiO2,實(shí)驗(yàn)中制備的一系列催化劑記為VxWyTi,其中x、y分別代表催化劑中V2O5、WO3的質(zhì)量百分含量。
(2)催化劑制備方法對(duì)催化劑性能的影響
優(yōu)選條件中的催化劑制備方法均為陳腐時(shí)間32小時(shí);干燥溫度為110℃,干燥時(shí)間為12小時(shí);煅燒溫度為550℃,煅燒時(shí)間為8小時(shí)。
為考察制備工藝對(duì)催化劑性能的影響,對(duì)V1.5W6Ti催化劑分別調(diào)變了陳腐時(shí)間為15小時(shí),發(fā)現(xiàn)催化劑擠出效果較差,成品率較低,陳腐時(shí)間延長至50h后,泥料性質(zhì)無明顯變化,擠出效果與陳腐32h相差不大;調(diào)變了0.6mm壁厚V1.5W6Ti催化劑干燥溫度為100℃,則干燥至2%含水量時(shí)的時(shí)間延長到15小時(shí);調(diào)變干燥溫度為150℃時(shí),干燥時(shí)間降低為8.5小時(shí),但催化劑容易開裂,導(dǎo)致成品率由95%下降至83%;調(diào)變煅燒溫度為300℃、650℃時(shí),催化劑性能(如表1)降低,650℃處理后可能是催化劑載體部分燒結(jié),導(dǎo)致比表面積下降所致,300℃可能是催化劑中活性物質(zhì)氧化不完全所致。
(3)活性測(cè)試條件
煙氣測(cè)試條件統(tǒng)一為:
表3活性測(cè)試條件
其中測(cè)試溫度點(diǎn)為250℃、300℃、350℃、400℃。
通過上述實(shí)施例可知,本發(fā)明提供的SCR脫硝催化劑為釩鈦系配方,技術(shù)可靠性好;通過控制催化劑壁厚,降低其SO2氧化能力;催化劑機(jī)械強(qiáng)度符合使用要求,磨損率降低;本發(fā)明提供的制備方法對(duì)蜂窩式SCR脫硝催化劑擠出成型工藝、設(shè)備無特殊要求;仲鎢酸銨的使用降低了催化劑的生產(chǎn)成本。
上述實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行說明,而不是對(duì)本發(fā)明進(jìn)行限制,在本發(fā)明的精神和權(quán)利要求書的保護(hù)范圍內(nèi),對(duì)本發(fā)明的任何修改和改變,都將落入本發(fā)明的保護(hù)范圍。